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从环己酮废水里淘金
来源: 2018-04-27 19:41
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从环己酮废水里淘金
   个人小传
  申武,1975年生,浙江大学化学工程与工艺专业毕业,曾担任技术员、副科长、副主任、主任,现任中石化巴陵石化环己酮事业部副经理,2001~2009年共获中国石化及巴陵石化科技进步奖13项(次),2009年度获中国石化集团公司闵恩泽青年科技人才奖。
  “新技术刚开始应用时,COD(化学需氧量)值削减率为87%左右,当时我们的数据还保守了点,现在的COD值削减率已经稳定在90%以上!”在巴陵石化环己酮事业部的环己酮装置生产现场轰鸣的机泵声中,申武大声地向笔者介绍新技术带来的成效。
  申武所说的新技术,便是以他为主的技术攻关团队在国内首创的环己烷—水萃取法回收技术。通过用它处理环己酮生产过程中的废水,COD值从9400毫克每升降低到800毫克每升以下,并具有低能耗、高回收率等特点。
  “工厂依托原有装置投资10多万元,改造建成的环保装置,每年可回收104吨环己酮和环己醇,等于从废水里捞出了近百万元的直接经济效益,其中节约的新鲜水耗和排污费可达12万元。”申武说。
  从1998年到车间工作以来,申武就希望将所学的专业知识能在这里激发些创新灵感出来,为装置的技术进步贡献一份力量。
  经过几年发展,巴陵石化的环己酮生产装置年产能扩大到10万吨,但废水处理一直是个老大难问题。“在运行过程中产生的废碱液浓缩蒸发水、精馏中析出饱和水等废水每小时的总量可达14.5吨,COD为9000~10000毫克每升。长期这样下去可不行,总得想办法解决。”申武于是主动向工厂请缨,带头向废水发起挑战。
  他和同事从生产反应的源头找起,对工艺过程逐一分析,对废水中的成分一项一项比对。“高COD的废水味道十分刺激,我们也顾不了那么多。”申武回忆说,“那时候就想着早点解决这只‘拦路虎’。”
  经过反复取样分析,在北京奥运会开幕前,申武和同事们终于研发出环己烷—水萃取法回收技术,成为国内同行中的领先者,并于同年12月建成投用“武装”了新技的装置。新技术也获得了巴陵石化科技进步奖。
  据申武介绍,采用新技术的环保装置流程设计简单合理,降低了装置投资和能耗,减少了排污总量,COD削减率较高。同时,萃取剂极易获取,并可作为原料使用,无资源浪费。值得一提的是,由于这项工艺技术是自主开发,无特殊材质设备,因而能够全部国产化。
  72小时运行数据表明,采用了新技术的装置操作稳定,综合能耗仅为26.075千克标准煤/吨,无蒸汽消耗,且每年可节水5.6万吨。由于新工艺属于物理萃取,溶剂几乎无损耗,环己酮和环己醇回收量可观,降低了装置物耗。与一般液—液萃取分离过程相比,新工艺萃取相与萃余相均不需做进一步分离处理,综合能耗低。
  “在近两年的运行过程中,通过不断调优,新技术日趋成熟,现在环己酮装置达到10万吨,产能虽然增加,但外排废水却大量减少,而且COD含量大幅下降,实现了真正意义上的节水减排。”在申武看来,“能够通过努力为解决行业难题做一些有益的探索,是一件值得欣慰的事情。”
 
作者:曹雅丽
【编辑:龚忻】