2月19日,大年初三,河南豫光锌业三厂的生产车间里依旧机器轰鸣、灯火通明。电解二工段的生产线平稳高效运转,工段长秦鹏飞和工友们穿梭其间,仔细检查着每一台设备的运行状态。这个春节,他们一群人选择坚守在岗位上,用技术创新的成果为新春生产保驾护航。
“以前碳酸锶下料不均,料仓总粘料,我们得24小时盯着,过年期间也不敢松懈。现在好了,改造后料仓再也不粘料,巡检两小时一次就行,劳动强度降了一大截,今年过年值班也轻松多了。”正在巡检的员工黄凌志笑着对笔者说。监控终端上清晰跳动着各项生产数据,岗位员工只需紧盯屏幕,便能精准调控生产,往日挥锤砸料、来回奔波巡检的忙碌身影已不复存在。
这一切的改变,都源于秦鹏飞带领一群人啃下的一个个技改“硬骨头”。碳酸锶下料难题曾是工段提质降耗的“拦路虎”,他带着团队白天泡在现场观察物料,晚上查资料、对接厂家,大胆将厂家推荐的波浪形拨料铲优化为“5”字形,重构设备传动结构,让辅料充分翻腾,彻底解决了粘连问题。如今碳酸锶日均下料量减半至0.5吨,锌锭合格率稳步攀升,一线员工彻底摆脱了烦琐的盯防工作。
“冬季保生产,夏季防高温,车间的生产温度把控始终是关键。”秦鹏飞指着改造后的冷却塔向笔者介绍道,他和团队另辟蹊径,从出液管道改造入手,将塔顶直喷改为两侧对喷,加装蜗壳喷淋装置让液体雾化,降温幅度提升至6摄氏度~8摄氏度。7台冷却塔完成喷淋改造后,电解槽温稳定在42摄氏度~43摄氏度,高温隐患彻底消除。
在降本增效方面,秦鹏飞带着一群工友抠细节、解难题。他们带着热成像仪,对224个电解槽、所有溜槽和平台逐一扫描,精准定位漏电点位整改;大修期间,秦鹏飞紧盯水平仪,指挥团队反复调试,将槽电压差值降至1伏以下,创下历史最低。经过2个月实验,他又带领团队摸清阳极泥积累规律,优化阳极板通平周期和极板间距,工段槽电压从峰值745伏降~732伏,为能耗下降筑牢基础。
节日的车间里,运转室的集中监控系统成了“智慧大脑”,电压、槽温、冷却塔降温幅度等数据实时显示,电脑一键生成历史数据曲线,员工再也不用“一人跑腿”采集数据,生产异常能快速定位处理。谁能想到,这项让生产效率大幅提升的改造,竟是秦鹏飞牵头组建专项攻坚小组,一群人从零起步,历经一个多月日夜奋战自主研发的成果。
谈及技改攻坚的初心,秦鹏飞站在轰鸣的生产线旁,话语朴实而温暖。他说:“就是想为一线员工减负,让大家从繁重的工作中解脱出来,改善劳动条件,让工作能更轻松。同时把生产中的浪费点、低效点都解决掉,实现降本增效,企业效益好了,大家的收入也能跟着提高,让大家干得轻松、赚得更多,这就是我最想看到的新年景象。”
这个春节,在豫光锌业三厂的生产一线,秦鹏飞和他的团队用坚守诠释责任,用创新献礼新春,用实实在在的技改成果,为新年生产提质增效注入了温暖而强劲的动力。(《班组天地》编辑屈联西通讯员赵康伟)
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