“吊卡提前准备好,物料对接完毕,工具检查无误,直接起!”晨光刚刚刺破天际,大庆油田井下作业分公司修井三大队311队队长李连成的指令已然响起。现场操作人员如训练有素的战士,迅速各就各位,井口作业有条不紊地展开。如今,这般环环相扣、无缝衔接的修井作业场景,已成为修井311队日常工作的真实写照。

破壁垒:锻造“零等待”攻坚链,打响效率革命
“在修井现场,工序衔接就如同接力赛,任何一棒出现卡顿,都会让整个进程停滞不前,宝贵的作业效率就在这‘空档期’里悄然流逝。”副队长吴国义谈及过去,感慨颇多。为彻底攻克这一难题,修井311队细致入微地拆解每口井的作业流程,梳理出3大关键节点、18项子工序,并精心制定“节点对接清单”,清晰标注着“谁负责、干什么、什么时候开始”,全方位消除工序衔接中的空白地带。设立“现场协调员”制度,由经验丰富的老员工担任协调员,专人沟通吊车、测井、固井等外协单位,确保每个作业环节环环相扣。开工到完井,现场节奏流畅,真正做到人等车、车等井的“零等待”。
北2-4-斜P51井施工中,现场协调员张诗雨冒雨指挥:“往这边开,好,倒倒倒,停!”在他的精准引导下,搬家车辆稳稳停在合适的作业地点,丝毫没有受到泥泞道路的影响。这一切顺利的背后,是吴国义提前一天前往施工场地,根据现场地形情况铺设管排、规划车辆行驶路线,有效避免了陷车导致的工期延误。
通过这些举措,作业效率得到极大提升。今年以来,修井311队施工周期平均缩短23.9小时,单井作业效率提升12.5%。
守命脉:构筑“钢铁长城”,捍卫安全生命线
“设备不出故障,就是对生产最大的支持。”队长李连成秉持“维护保养就是生命线”的理念,对主滚筒、刹车系统等关键部位设立定点责任人,要求做到“勤检查、早预判、快处理”。
他们在B3-6-056井施工时,傍晚,突如其来的大雨让钻台变得湿滑难行。当班员工贾凤山进行雨天安全检查时,敏锐发现摆放立柱的木质平台因长期承重和液体侵蚀,表面已出现明显磨损痕迹。“再这样下去,钻台木质平面迟早要损坏!”他立即上报情况。
李连成现场勘查后眉头紧锁:“这个地方每天都承受着立柱摆放的重力,以及油、水、修井液侵蚀,时间久了平台根本承受不住,必须尽快处理。”
说干就干,他们立即联系大队专家组商量解决办法。经多方论证,最终决定在木质平台铺设橡胶胶皮,不仅隔绝了立柱与木质底座的直接摩擦,更显著提升了操作安全性,排钻杆油管操作人员也由两人减少至一人。“这块小小的胶皮,看似不起眼,却保护了钻台,也保障了我们的人身安全。”员工周健感慨道。
“别小看这些小事,设备一旦出现故障,轻则耽误工期,重则影响井控安全。”正是凭借这种严谨细致的管理作风,今年前10个月,修井311队设备修理费用同比去年减少35.5万元,降幅达67%。设备故障率大幅下降,为高效安全生产提供了坚实保障。
育尖兵:激活“人才核聚变”,点燃创新引擎
“提质增效的关键在于人,根本在于技术。”队长李连成始终将人才培养和技术提升视为队伍建设的核心工作。为此修井311队积极探索推行“互助+”制度,构建新老员工“双向导师制”,年轻员工向经验丰富的老师傅学习实用技巧,老员工在教学中巩固专业知识,实现人才梯队的协同进步。
在B2-50-555井作业施工中,修井311队遇到一例复杂故障,落物与变点同步造成井下工具不能起出,影响了原定排产计划。为尽快恢复作业,队里紧急组织技术攻关,青年员工宋武楠主动请缨,配合大队专家组制定打捞方案。他连夜翻阅技术资料,模拟操作流程,在仅有两天的时间里掌握了本次打捞的核心关键点。最终仅用18小时完成打捞,较类似井型缩短时长近30%。这次成功经验,随后被队里编入《典型案例库》,在培训中全员推广。
为夯实人才培养体系,修井311队建立“三级传带”机制,师徒结对,技术员跟踪指导,形成“每日一讲、每周一练、每月一评”的常态化教学模式。队里还开设“早班十分钟技术讲评”,每天出工前集中复盘前一日作业中发现的问题,让每位员工在实践中查漏补缺。
一系列组合拳显著提升了团队整体战斗力。2025年,修井311队人才建设成果丰硕,新增2名技师、1名高级工。青年员工独立完成设备维护作业的比例同比提升62%,参与复杂故障处理占比达75%;累计攻克现场技术难题10余项,节省作业时间超400小时,提前55天完成全年生产任务,井口数同比增长17%,真正实现了人才与效益的双丰收。
“过去是人跟着设备跑,现在是技术跟着问题走。”队长李连成说,“小课堂育出了真功夫,也为我们提质增效增添了硬支撑。”
他们是“时间猎人”,从工序裂缝中夺回昼夜;他们是“设备神医”,让钢铁延寿、隐患归零;他们是“人才熔炉”,淬炼出新时代修井工匠。以井架为笔,饱蘸汗墨写担当,在千米地下书写“修井效率革命”壮丽篇章!(叶菲)
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