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加快小改小革 助推生产进度
来源: 2019-12-19 22:31
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  大庆油田庆升实业公司建材制品厂井口装置的生产工艺较复杂,每加工一套装置需要数十道工序,为提高工作效率,加快生产进度,井口装置车间号召车间全体员工集思广益,通过推进技术革新来进一步提高生产效率。目前,对工件划线工装的技术改造已应用到了实际生产中,大大提高了划线的效率,取得了较好效果。
  井口装置的焊接零部件以管件为主,各规格尺寸的管件共有十余种,且每种规格的管件上都需要在固定位置钻孔。为保证钻孔位置的精确度,传统的做法是先利用分度盘确定管件的中心线,然后结合利用高度尺确定孔眼的中心点,中心点确定后再行钻孔。由于需要频繁装卡管件,此方法划线效率较低,且需要两人配合才能完成。井口装置车间于是决定探索制作一套划线工装,以提高该环节的工作效率。
  以管件上有两个互成九十度的孔为例,若把管件垂直置于支撑座上,支撑座上端固定两段标尺,且标尺互成九十度,这样的话仅用一人即可完成整个划线任务,而且还省去了反复装卡的环节,将会大大提高划线效率。基于这一思路,车间组织相关人员共同努力,制作出了一套简易的划线工装,应用后效率提升效果十分明显。用传统方式划线需要8分钟才能完成的工件,使用工装后,仅需2分钟即可完成,效率是原来的4倍,而且还节约了一名人工,按全年2000件管件估算的话,使用工装后,仅此环节每年即可节约成本约5万余元。
  技术改造应用于实际生产后,将极大的提高工作效率,从而加快整体生产进度。井口装置车间将会以此次划线工装的改造为启发,大力推进工装改造等技术革新工作,进而全面提升生产效率。
  
(丛海涛 曲长辉)
【编辑:左宗鑫】