正文
大庆钻探西部钻井公司:攻坚克难提时效精准施工创佳绩 大安1H13-3井三开旋导施工获突破
@原创 来源: 中国工业报 2025-12-12 22:20
分享到:

12月9日,由大庆钻探西部钻井公司西南项目部70320钻井队承钻的浙江油田大安1H13-3井顺利完钻,实现三开旋导一趟钻进尺2301m,三开施工累计用时15.94天,最快日进尺达340m,较同平台1井减少两趟起下钻作业,累计节省施工时间226.08h,施工效率提升34.8%,创下该区块同类型井旋导施工时效新纪录,有力展示了大庆钻探在深层页岩气领域过硬技术实力。

针对本井深层导向和高温高压等技术特点和施工难点,积极组织技术专家开展专项研讨,科学制定施工方案,在浙江油田甲方、勘探开发事业部钻井优化中心、泸阳大安前指的现场帮扶与精准指导下,联合破解地层适配、轨迹控制、泥浆保障等多重施工难题,高效推进造斜-水平段一体化作业,为该井优质高效完钻打下坚实基础。

施工中,70320钻井队坚持“创新驱动、技术引领、精益管控”的工程理念,结合大安1H13-1井生产施工实际,深入推进“地质工程一体化”,持续推动该井各环节全面创优。

在技术应用上,对比分析邻井实钻轨迹数据、地层压力剖面与岩性组合特征,结合本井定位出“地层研磨性强导致钻头切削效率不足、泥岩段井壁缩径影响造斜力传递”的核心症结,优化制定“旋导工具(型号:OneNeosteer)+高效孕镶金刚石PDC钻头(型号:NTZ516)”钻具组合方案。在保证井下安全条件下,采用“梯度降密度”策略,提高钻速同时,确保了降温效果,为仪器工具高效工作提供了有力保障。储层钻遇率达98%,靶点命中误差仅±0.2m。通过全程跟踪调试与参数动态匹配,仅用4小时便快速适应新工艺,实现最大井斜94.52°,其中造斜段610m施工仅用3.65d,机械钻速达6.97m/h,较常规工艺提升132%;水平段1760m施工用时6.60d,轨迹控制误差始终控制在±0.5m内,实现高质量、高效率钻进双重目标。

在队伍管理上,队里始终围绕井控安全和井下复杂预防,严格按照“四工五定”和“两案一结一优”推进施工,贯彻落实“班组四环节”及“岗位责任制”制度。发挥党员模范带头作用,紧盯钻井施工重要节点和重点环节;每日组织驻井服务方召开技术晨会,强化风险识别,优化生产组织;加强交接班交底和巡回检查,将风险扼杀于萌芽;减少设备维修,提升钻井施工整体效率。

在保障支持上,队伍全程强化过程管控,创新建立“三级审查+动态监测”闭环管理机制:严格落实入场泥浆材料“双检制”,避免磁性颗粒磨损旋导仪器传感器与导向机构;优化离心机运行方案,制定“钻进期间连续运行、起下钻间隙维护保养”的作业制度,施工中,旋导仪器井下连续工作时间达313.5h,设备完好率100%。

下一步,70320队将系统总结本次旋导施工的成功经验,形成“地层-工具-参数-泥浆”一体化适配技术规范,进一步优化工艺参数、细化管控措施,以更严标准、更实举措推进固井、完井等各项作业,力争再创钻井施工新佳绩,为区块规模化开发贡献更多优质工程力量。(杜娟)

【编辑:龚忻】