今年以来,大庆油田采气分公司聚焦气田发展难题,通过协同研发攻关,针对老气井复杂状况,借助智能化平台“坐诊”、技术人员“巡诊”、专家“会诊”,创新配套技术,让众多老井重焕生机。截至目前,已实施45口井综合治理,平均单井日增气1.4万立方米,全力保障冬季供气需求。

数智助力,精准攻克积液难题。随着徐深气田开发时间增长,部分气井产能与携液能力下降,井底积液频发,传统泡排工艺因受多种因素制约,效果不佳。为此,该分公司借助云计算、大数据,研发气田监测分析一体化平台,实现气藏智能预警与气井一体化治理。同时,创新应用一体化智能化泡沫排水技术,结合气井工艺,优化泡排剂选择、加注及参数远传,实现远程控制与方案优化。目前,22口气井应用该技术增产显著,累计增气2910万立方米,措施效果环比提升57%。
专项攻坚,低压井产量显著提升。面对低压井增多、产能受限问题,该分公司在徐深6井区开展增压先导试验,优化方案与流程,选取8口井进行试验。截至目前,累计增气超2500万立方米。其中,徐深6-侧211井日均产气提升14倍,有效增强气井产量与携液能力,减少管线冻堵,为气田采收率提升提供技术支撑。
多措并举,冻堵井焕发新生。该分公司承担着3个(徐深、昌德、升平)深层气田开发建设,其中昌德气田存在压力高、产量低、携热弱、冻堵频发等问题。技术人员经系统分析,制定“井下节流降压+注醇防冻解冻+提产携热”组合方案。以芳深6井为例,通过三步措施,成功解决12年冻堵难题,日增气7.6万立方米,增产20倍,累计增气1740万立方米,开井时率达99.7%。借鉴此经验,技术人员编制“一井一策”手册,运用复合解冻技术与“三步法”管理模式,降低易冻井开井难度,保障生产。目前,45口治理井效果良好,年累计增气量6114万立方米,为保障龙江用气安全增添动力。(赵扬帆)
客户端
媒体矩阵
企业邮箱