近日,在采油一厂区块施工中的大庆钻探钻井二公司所属钻井队,面对复杂地层高压、低压、易漏、易喷、窄安全密度窗口等特点,大面积采用控压钻井技术。控压钻井过程中地层压力预测难度大、井漏风险高、井壁稳定性挑战严峻等业界难题,公司通过技术与管理的双轮驱动,成功实施了一系列创新举措,有效保障了井筒安全,大幅提升了钻井效率,在安全高效安完成20口井施工的同时,实现了显著的成本节约。
轻拢技术为井队赋能。针对施工中的核心难点,公司成立了专项技术专班,整合九名专家资源,构建起“风险预判-方案优化-过程管控-复盘提升”的全链条闭环管理体系。技术上,通过精细实施“钻关”(停注泄压)、优化钻井液密度与封堵方案,结合三维防碰扫描与高效钻具组合应用,显著增强了井筒压力控制与复杂预防能力。这一系列措施有力支撑了多井段“一趟钻”高效作业模式的实现,整体建井周期缩短达25%以上,为后续作业提供了科学规范的技术依据。
慢捻参数为施工优化。钻井技术室副主任张浩扎根30155、15178等钻井队施工现场,针对区块地质特点,开展多轮次钻进参数优化。据统计,工作组累计进行驻井指导26次,通过精细化调整钻压、转速等关键参数,使该区块平均机械钻速稳定在40.98米/小时的高位,钻进周期得到有效控制。这种“一井一策”的精准管理模式,为区域钻井整体提速奠定了坚实基础。
抹除隐患为井队保驾。在明确探索钻井液密度下限、掌握周边注水井动态、规范固井后保压流程及控压值设定等技术要求的基础上,技术管理中心技术人员于作业前组织全员专项交底与培训,确保井队人员理解原理、熟悉流程;同时派遣核心技术人员全程驻井,指导系统安装、调试与测试,并在起下钻、固井等关键工序现场盯防。井控小组商淮禹严格对照井控管理规定,强化随钻监测,并牵头完善了针对性的应急预案。钻井队严格执行“起钻三确认、一汇报、两核实”及“双坐岗制度”。施工中他们通过精准控制,实现了钻井液当量循环密度(ECD)波动范围≤0.15g/cm³、井底压力控制误差±1.5MPa,有效规避超压漏失与欠压井涌风险;同时,井控室严格检查防喷器安装,确保各工况防喷演习合格率100%,并对施工过程及固井压力曲线严密把关,全面筑牢井控安全防线。
复挑现场为井队护航。为保障控压钻井的顺利施工,在技术小组组长李英武的统筹下,向各钻井队派驻了驻井人员。驻井人员加强二开验收及日常检查,对井控风险、钻井工程事故及油气水浸复杂情况及时发现、及时解决,确保了井控措施执行到位。李英武在前线驻井期间,赶上由15178队承钻的高153-斜更393井的钻进至950米时突发水侵险情,他带领团队迅速响应,通过精准调整井口回压、高效提密度至1.73g/cm³等一系列组合措施,有效遏制了险情,展现了驻井技术人员出色的应急处理能力和技术措施的有效性。
技术靠前支撑,是公司推动管理下沉、技术落地的一次成功实践。采油一厂区域的钻井队表示:通过驻井专家的精准指导与严格监管,在聚力攻坚的当下,他们在安全、效率和质量管控方面均呈现出稳步提升的良好态势,为完成全年油气生产任务提供了有力保障。(文/摄 张廷伟 王立鹏 李涛)
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