近日,大庆钻探钻井一公司70372钻井队施工的宋深9-平9井顺利完钻。该井完钻井深5336米,其中水平段进尺1816米,创出松辽盆地深层井水基钻井液水平段最长纪录。

据了解,该井施工面临诸多困难。三开直井段硬质地层具有明显的不整合、非均质特征,含石英多的泥质粉砂岩占比高,可钻性差。造斜段钻遇了流纹质角砾熔岩、玄武岩、流纹岩ji凝灰岩等多种复杂岩性。水平段则全部为具有高硅特征的砂质砾岩,研磨性显著增强。更严峻的是,地质预测地层中存在6个漏失风险点和5个气侵风险点,操作稍有不当便可能引发井漏、溢流等井下复杂事故,对施工安全与效率构成严重威胁。
对此,该公司高度重视,提前谋划,全面筹备,围绕地质风险防控与施工效率提升制定系统性解决方案。在前期准备阶段,深入细致进行地质研究,结合过往同类井施工经验,精准识别施工中可能遭遇的各类风险,为后续施工奠定基础。同时,全力强化工具保障,对所有钻井工具进行严格筛选与维护,确保其性能稳定可靠。

在具体施工过程中,该队通过多种举措实现效率和质量的双提升。
优选高效PDC钻头。针对三开地层含砾高、研磨性强、对钻头冲击磨损大的技术难题,选用高效PDC钻头,并对钻头布齿密度、齿型、复合片倾角进行优化改进,有效延长了钻头寿命,大幅提高单趟钻井进尺,三开累计进尺2929米,仅用13趟便完成施工,平均单趟钻进225.3米,较设计指标提升17%。
优化动力钻具组合。本井三开水平段采用下扶208mm、上扶212mm的动力钻具组合,减少水平段定向比例,保证轨迹平滑。同时配备顶驱扭摆系统,通过钻具周期性正反转,破除钻具摩阻,解决了定向托压问题,对比使用水力振荡器,机械钻速提高了13%。
应用EISC建模分析。每天通过软件进行建模,对地质、井底ECD、摩阻扭矩、钻具受力、环空返速、钻头应力、MSE、时效和趟钻进行分析,确保钻井施工高效推进。

强化钻井液性能维护。利用邻井数据和地震资料,精细刻画地层压力系统和裂缝发育带,提前识别漏失风险区。采用“随钻堵漏”技术,在钻井液中添加复合堵漏材料,实现“边钻边防”。采用“强抑制强封堵”技术,在钻井液中提高抑制剂和封堵剂的含量,提高对井壁的物理支撑,实现“提前预防”。
做好风险防控。井控专家驻井,现场盯防,组织各班组开展四种工况的防喷演习。同时,结合录井监测与罐面电子液面监测预警系统,严格落实坐岗制度,确保能够及时发现溢流,加块处置速度。
目前,该井正在进行完井作业。(刘娟 王增坤)
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