高质量修井作业是油水井健康生产的基础。随着油田开发的深入,油水井故障类型日益复杂,修治难度不断增加,中国石油大庆油田井下作业分公司的修井医生们,以“技”为药,探索创新,攻坚破局,全力提升油水井生命质量。

今年以来,中国石油大庆油田井下作业分公司加大科研投入,与高校、科研机构合作,共同攻克修井难题,大幅提升修井质量,为油田的高效开发提供了坚实保障。
针对高钢级套损井修复过程中遇到的磨铣困难、效率低下等问题,他们攻关形成弯曲井段磨铣、局部扩磨和高效锻铣3种打通道技术,设计加工8类、23种高效工具。这些技术和工具的应用,有效提高了高钢级套损井的修复成功率,由52.6%提升至82%。

面对水平井修井数量增加带来的挑战,他们集中力量解决水平井连续油管卡阻问题,攻关形成2项井口预处理技术,能够将连续油管顺利回接至井口,工艺成功率达100%;同时,还攻关形成管外切割、小直径燃爆内切割、连续油管环空套铣及管柱上顶预判与控制4项技术,设计制造了专用的连续油管打捞配套工具,实现了技术上的历史性突破。

此外,他们还在报废井质量控制方面取得了重大进展。为避免形成新的套损源、产生成片套损区,全力深化报废施工质量管理,加大报废管柱深度、水泥浆用量、灰面深度等关键环节监管力度,全程监控生产施工,并核实施工过程中各项参数和数据,切实实现油水井高质量报废。同时,开展异井眼报废验证技术攻关,通过在老井附近定向、伴随钻新井,定向射孔后,利用压力监测、可视测井和循环示踪剂等手段验证伴随钻进、深穿透射孔和封堵效果,实现有效报废。
前三季度,井下作业分公司累计完成修井1950口,大修井治理成功率达到98%,终止率控制在2%以内,均为近年来最好成绩。疑难井治理取得重大突破,累计攻关疑难及终止回攻井388口,较去年同期多完成123口井,治理成功率达82%,为历史最好水平。报废井质量得到有效控制,避免了新的套损源的产生,为大庆油田高效可持续开发作出了积极贡献。(叶菲)
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