近日,大庆油田工程建设公司建材公司预制厂传来技术突破喜讯——在内防腐车间主任张良超与技术服务车间主任田野的牵头推动下,单组份无气喷涂机改造项目顺利完成。改造后设备成功适配无溶剂环氧涂料,彻底解决了喷涂作业中漆面流挂、厚度不均的行业难题,大幅提升了管道内防腐质量与生产效率。

据了解,预制厂原有喷涂机采用单泵头罐体设计,作业时需将防腐漆、稀释剂、固化剂按比例混合搅拌后注入罐体,再进行管道内防腐喷涂。受稀释剂特性影响,喷涂漆面不仅单次成型厚度薄、固化时间长,还频繁出现流挂现象,成为制约产品质量提升的“卡脖子”问题,尤其难以满足高要求订单的防腐标准。
“必须从设备原理和原材料选型上双管齐下!”面对困境,张良超与田野迅速组建专项攻坚小组。两人带领团队反复拆解设备结构、测试涂料性能,最终确定“双组份升级+无溶剂涂料适配”的改造方案。改造过程中,团队精准实施三项关键调整:一是新增一套泵头罐体,将单组份系统升级为双组份,分别承载固化剂与无溶剂型涂料;二是在枪头加装保压装置,并在气动系统新增三通部件,确保原料输送稳定;三是配置双油管,使两种原料在枪头精准融合后,通过旋杯扇面技术均匀喷涂于管道内壁。
经过多次调试固化剂与主漆的配比参数,改造后的喷涂机实现了质的飞跃。一方面,无溶剂环氧涂料性能更稳定,彻底告别流挂、薄厚不均问题,漆面单次成型厚度达标;另一方面,省去稀释剂环节后,涂料固化时间大幅缩短,生产效率显著提升。张良超表示:“改造后的设备不仅解决了老问题,还为后续承接更高标准的防腐订单打下了基础。”
此次技术改造,是预制厂一线管理与技术团队协同作战的生动实践。田野强调:“改造充分利用现有设备基础,投入小、见效快,既降低了生产成本,又提升了产品核心竞争力,为工厂‘降本增效、质量强企’目标提供了有力支撑。”(陈琦)
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